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直面煤質(zhì)之困 荊門熱電廠向技改節(jié)能要效益

2005/7/19 13:21:33       
 
    2005年來,在電煤供應(yīng)緊張的形勢下,和其他發(fā)電企業(yè)一樣,荊門熱電廠來煤煤質(zhì)持續(xù)下降,來煤最低低位發(fā)熱量僅10000千焦/千克,揮發(fā)份低于13%,揮發(fā)超過40%以上,一車同等重量的煤,發(fā)熱量甚至不足以前半車煤的發(fā)熱量。煤質(zhì)差,導(dǎo)致鍋爐大量投用助燃油,僅一、二月份,全廠耗油1246噸,超過2004年全年的50%;煤質(zhì)差造成鍋爐滅火、機組非停次數(shù)增加;煤質(zhì)差也增加了機組輔機的運行單耗,導(dǎo)致廠用電上升。更嚴重的是差質(zhì)量的煤嚴重威脅鍋爐設(shè)備的安全,由于灰量增加,煙氣風速加快,加大了對鍋爐“四管”的沖刷,導(dǎo)致泄露和爆管的發(fā)生。以前至少用一年的一次風管和二次風箱,在劣質(zhì)煤粉的沖刷下,彎管處最多三個月就被磨穿。而采購、運輸劣質(zhì)煤多消耗的人力、運力,以及帶來的環(huán)保壓力更是發(fā)電企業(yè)無形又沉重的壓力。
    出路在哪里?廠長萬昌發(fā)在經(jīng)濟分析會上說到,“荊門熱電廠在積極呼吁的同時,絕不能怨天尤人,要內(nèi)挖潛力找效益,在技術(shù)創(chuàng)新和節(jié)能上尋找新的出路”。
    半年多來,荊門熱電廠通過不斷嘗試,針對如何燃料劣質(zhì)煤,減少劣勢煤的不利影響做了大量試驗和分析,積累了一些經(jīng)驗和辦法,主要體現(xiàn)在配煤摻燒,燃油管理,燃燒調(diào)整和設(shè)備改造等方面。
    一、加強燃料分析,做好配煤摻燒工作。
    2005年2月,荊門熱電廠在已有的條件下,根據(jù)實驗、分析和積累的經(jīng)驗迅速出臺了配煤摻燒辦法。按照這個辦法規(guī)定,該廠對各個礦點的煤質(zhì)情況進行分析,把所有來煤分為優(yōu)質(zhì)煤(低位發(fā)熱量22000千焦/千克以上)、一般煤(低位發(fā)熱量16500~22000千焦/千克)、劣質(zhì)煤(低位發(fā)熱量14000~16500千焦/千克)、極差煤(低位發(fā)熱量14000千焦/千克以下)四類。當有優(yōu)質(zhì)礦點或劣質(zhì)礦點煤到達時,在鐵路調(diào)度允許的情況下,盡量進同一個煤槽,尤其注意把優(yōu)質(zhì)煤分開存儲、堆放。每臺鍋爐不同的煤粉倉也分別存不同質(zhì)地的煤粉,以備配燒使用。根據(jù)不同機組鍋爐的不同特性,該廠規(guī)定10萬千瓦機組只供一般煤,20萬千瓦機組鍋爐直接燃燒一般煤和劣質(zhì)煤,在來煤達不到要求或鍋爐燃燒不穩(wěn)時,則快速調(diào)配已存儲的優(yōu)質(zhì)煤進行摻燒。按照這個辦法要求,該廠健全了配煤摻燒快速反應(yīng)機制,管理人員和煤檢驗人員隨時候命,鍋爐燃燒出現(xiàn)不穩(wěn)時,快速啟動應(yīng)急預(yù)案,化學分析、燃料部、發(fā)電部管理人員緊急行動,指導(dǎo)上煤和鍋爐燃燒調(diào)整,確保煤種正確更換或摻配,維護機組穩(wěn)定。燃料皮帶運行各班隨時做好配煤摻燒記錄,運行分部每月進行一次檢查和分析,總結(jié)經(jīng)驗、不斷提高。在特別時期,每日公布當日用油和燃煤情況,以在全廠群策群力,形成合力,保機組安全運行。
    二、正確投助燃油,找到穩(wěn)燃和降耗的平衡點。
    經(jīng)過經(jīng)驗總結(jié)和試驗分析,該廠確定,在燃燒劣質(zhì)煤時,若鍋爐燃燒惡化,需要投油助燃時,堅決果斷投用,避免因煤質(zhì)問題導(dǎo)致鍋爐滅火。投油助燃時,管理人員到場指導(dǎo)。本著保安全和經(jīng)濟節(jié)約并重的原則,盡量減少投用油槍數(shù)量和投油時間,燃燒穩(wěn)定后及時解列助燃用油。同時為降低耗油量,該廠出臺了新的燃油管理辦法,采用先進的用油計量設(shè)備,對燃油耗量實行定額管理,加大對非正常用油的考核力度,由原節(jié)約、多耗每噸油獎勵、考核10元改為100元/噸。以此來引導(dǎo)運行人員在因設(shè)備問題或煤質(zhì)原因需投油助燃時,盡量通過調(diào)整機組負荷、改變制粉系統(tǒng)運行方式(利用絞龍)等措施,減少投用油槍數(shù),降低耗油量。
    三、提高運行技術(shù),合理調(diào)整燃燒。
    在正常情況下,鍋爐燃燒爐膛負壓是-20—-40Pa,一期氧量4—5%,二期3—4%,一次風溫160度左右。但在燃用劣質(zhì)煤時,通過多次試驗和分析,確定了特殊的運行方式,即通過提高一次風溫,降低一次風壓,使爐膛燃燒維持在較低的氧量和較高的一次風溫水平。并根據(jù)負荷及煤質(zhì)的變化,合理配置二次風,提高爐膛溫度,防止結(jié)焦,穩(wěn)定燃燒。同時要求,在燃燒劣質(zhì)煤時,運行人員要加強巡檢次數(shù)并重點對爐膛燃燒狀態(tài)和撈渣機渣量的監(jiān)視,避免進行大幅度配風和擾動操作,防止燃燒進一步惡化。
    四、加強設(shè)備改造,提高機組效率。
    為了適應(yīng)當前的煤炭狀況,降低油耗,減少劣質(zhì)煤對設(shè)備安全經(jīng)濟運行的影響,荊門熱電廠還適時進行了穩(wěn)燃改造、提高機組熱效率和防磨方面的設(shè)備改造。
    該廠5號機組原采用普通燃燒器,負荷低于14萬千瓦時,燃燒逐漸不穩(wěn)定,需投油穩(wěn)燃,消耗了大量燃油,現(xiàn)該廠將燃燒器更換成先進的濃淡燃燒器,使鍋爐給粉以濃、淡不同比例吹入,保證了機組在低負荷時穩(wěn)定燃燒。原燃油系統(tǒng)中的重油系統(tǒng)由于系統(tǒng)復(fù)雜,油槍出力較大,該廠將其退出,僅保留了輕油系統(tǒng),并更換了節(jié)油的小油槍,僅此一項就使啟停和投油助燃耗油量節(jié)約了四分之三。
    該廠原省煤器為光管式省煤器,換熱效果不佳,且耐磨性能較差,在經(jīng)過研究后,將其換成了肋片式和膜式省煤器,降低了風煙中的粉塵雜質(zhì)對其的沖擊力度,較好地解決了省煤器耐磨的問題,同時通過增加省煤器管排,提高了換熱效果,降低了排煙溫度;該廠原吹灰系統(tǒng)幾乎癱瘓,后更換為行業(yè)中實踐證明效果更好的吹灰系統(tǒng),大大提高了換熱面的換熱效果,提高了鍋爐熱效率;原排粉機由于磨損嚴重,幾乎每季度都需要進行一次風風殼、葉輪更換,在對風殼進行內(nèi)襯碳化硅、葉輪加防磨陶瓷片處理改造后,排粉機再沒有出現(xiàn)磨損損壞的情況。這些設(shè)備改造,每項均使鍋爐效率提高了2至3各百分點。
    五、運檢協(xié)作,加強設(shè)備查漏消缺。
    在劣質(zhì)煤入爐后,鍋爐設(shè)備受其影響,磨損嚴重,“四管”泄漏嚴重影響經(jīng)濟運行。針對這種情況,該廠運行、檢修部門齊抓共管,加大對設(shè)備的管理工作力度,使設(shè)備適應(yīng)了煤種變化。一是嚴格執(zhí)行設(shè)備缺陷的管理制度和定期分析制度,提高設(shè)備的可靠性。二是強化“四管”的檢查工作,利用一切停爐機會入爐查看,對磨損嚴重部位早做修補并采取防磨措施,延長設(shè)備使用壽命。三是針對設(shè)備情況把一些平時大修才做的改造項目,利用短時間停爐機會及時完成。盡最大努力減少因設(shè)備原因造成機組非停。
    除此之外,面對煤質(zhì)之困,荊門熱電廠還通過加強節(jié)能降耗管理,改造汽機、電氣、熱控設(shè)備,開展節(jié)水、節(jié)電活動,加強節(jié)能宣傳,在全員中樹立了節(jié)能意識,對降低煤質(zhì)差對該廠的影響也產(chǎn)生了積極作用。
    煤質(zhì)之困對于發(fā)電企業(yè)來說是無法釋懷的痛,安全、經(jīng)濟、效益被之牢牢牽動。雖然荊門熱電廠的技改、節(jié)能之措未能完全消化煤質(zhì)之差帶來的負面影響,但畢竟面對煤質(zhì)之困,做了積極探索和嘗試,并起到了較好效果。
    荊門熱電廠被煤質(zhì)之困逼出了這一條條辦法和措施,本是因劣質(zhì)煤而起,但在實際生產(chǎn)運行中,它們的作用已遠遠不止于應(yīng)對煤質(zhì)之困,更是對鍋爐的經(jīng)濟運行和全廠節(jié)能降耗起到長期積極的指導(dǎo)作用。未來,無論電煤質(zhì)量問題能否得到有效解決,這種有益的努力都將產(chǎn)生長遠的安全效益和經(jīng)濟效益。
 

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