綜合媒體報道,近日,隨著一系焦爐煤氣脫硫系統(tǒng)通過環(huán)保驗收,攀鋼本部焦爐煤氣實現(xiàn)了全部脫硫處理,預(yù)計年減少二氧化硫排放量4310噸。
據(jù)介紹,攀鋼釩公司煤化工廠現(xiàn)有6座焦爐,滿負荷生產(chǎn)時,焦爐煤氣發(fā)生量約為20萬立方米/小時。該廠焦爐煤氣脫硫分兩系處理,原二系煤氣凈化系統(tǒng)建于上世紀90年代,一系煤氣凈化系統(tǒng)2010年以前未進行脫硫。為解決一系煤氣凈化系統(tǒng)無脫硫工藝的問題,2010年5月,攀鋼投資8200萬元新建了一套脫硫及配套的硫酸生產(chǎn)裝置,脫硫設(shè)計焦爐煤氣處理量為12萬立方米/小時。該裝置運用的真空碳酸鉀脫硫工藝具有去除焦爐煤氣中硫化氫、氰化氫等雜質(zhì)的功能,運行效率的高低直接影響著煤氣質(zhì)量及二氧化硫的排放量。針對系統(tǒng)投運后存在的管道堵塞、運行周期短、脫硫效率低、硫酸產(chǎn)量低等問題,該廠進行了一系列技術(shù)改造,使該系統(tǒng)煤氣處理能力由設(shè)計的12萬立方米/小時提高至14萬立方米/小時,穩(wěn)定運行周期提高至60天,出口煤氣硫化氫含量達到300毫克/立方米,達到行業(yè)要求。硫酸產(chǎn)量提高至20噸/天,實現(xiàn)了外購硫酸“零”的目標。
近年來,煤化工作為攀鋼具有較大影響和較強競爭力的非鋼產(chǎn)業(yè),實現(xiàn)了較好較快發(fā)展;a(chǎn)銷售收入從2009年的4.1億元增加到2011年的6.2億元,每年增收1億元,為公司的發(fā)展做出了突出貢獻。2012年,為實現(xiàn)生產(chǎn)焦炭340萬噸、化產(chǎn)銷售收入7.9億元目標,該廠認真學(xué)習(xí)《中國鋼鐵工業(yè)及攀鋼的改革發(fā)展》一文,落實應(yīng)對特殊困難時期的超常規(guī)措施,堅持發(fā)展生產(chǎn)與深化改革“兩條腿”走路,狠抓穩(wěn)焦保供工作,加強來煤管理,強化各焦爐生產(chǎn)操作管控和爐溫管控,為煉鐵工序提供優(yōu)質(zhì)焦炭;與全國同行業(yè)先進企業(yè)對標,做好配煤結(jié)構(gòu)優(yōu)化工作,最大限度降低綜合成本;全面推進以作業(yè)長制為中心的“五制配套”管理模式,深化三項制度改革;做好西昌鋼釩焦油、粗苯加工,搞好精蒽、咔唑、蒽醌等產(chǎn)品開發(fā)研究,力爭在煤化工產(chǎn)品領(lǐng)域形成新的經(jīng)濟增長點,推動攀鋼非鋼產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
據(jù)悉,今年以來,煤化工廠堅持焦炭和化工副產(chǎn)品產(chǎn)能最大化,依靠規(guī)模效益有效降低成本。1至4月份,該廠共生產(chǎn)焦炭114.3萬噸,比去年同期增長1.57萬噸;化產(chǎn)銷售收入2.72億元,比去年同期增長0.87億元;干熄焦率為95.62%,比去年同期提高11.79%。
來源:鋼聯(lián)資訊